今年以來,漢鋼公司煉鋼廠堅(jiān)持以安全生產(chǎn)為基石,錨定“高效、低耗、優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定”目標(biāo),以精細(xì)日常管理夯基礎(chǔ)、以技術(shù)攻關(guān)破難題、以團(tuán)隊(duì)建設(shè)強(qiáng)動能,縱深推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級與降本增效落地見效。

精準(zhǔn)施策,攻關(guān)項(xiàng)目顯成果
煉鋼廠靈活運(yùn)用“賽馬機(jī)制”,組織開展多維度勞動競賽,聚焦質(zhì)量穩(wěn)定性提升、成本管控挖潛、設(shè)備效能釋放及經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)優(yōu)化四大維度。通過深度挖掘生產(chǎn)數(shù)據(jù)價值,精準(zhǔn)定位操作薄弱環(huán)節(jié),常態(tài)化開展技能操作分享,切實(shí)激活全員“比學(xué)趕超”的意識。在對標(biāo)學(xué)習(xí)過程中,堅(jiān)持問題導(dǎo)向,圍繞關(guān)鍵瓶頸制定專項(xiàng)突破方案。其中“連澆爐次攻關(guān)”與“板坯中包快換攻關(guān)”過程中,重點(diǎn)圍繞中間包修砌烘烤工藝優(yōu)化、換包操作流程等開展精準(zhǔn)模擬訓(xùn)練,推動攻關(guān)成效快速顯現(xiàn)。同步深化“揭榜掛帥”及“崗位點(diǎn)檢責(zé)任制”,成功實(shí)現(xiàn)單臺鑄機(jī)連續(xù)澆鑄時長150.75小時,通過全流程精細(xì)化管控與精準(zhǔn)參數(shù)調(diào)控,驅(qū)動鑄機(jī)生產(chǎn)效率實(shí)現(xiàn)跨越式提升。

群策群力,降本增效立標(biāo)桿
煉鋼廠堅(jiān)持從細(xì)微處著手,不斷推動降本增效實(shí)現(xiàn)全員行動、全域覆蓋。其中,1#連鑄機(jī)二冷室三段噴淋管進(jìn)水系統(tǒng)改造及不銹鋼“分水包”金屬軟管連接優(yōu)化,既確保了四向噴淋管水壓與流量的穩(wěn)定輸出,又顯著提升了部件耐用性,同時降低了人員勞動強(qiáng)度,年節(jié)約成本達(dá)1.8萬元。針對2#連鑄機(jī)矩形坯生產(chǎn)過程中二冷室四段支撐輥磨損嚴(yán)重、更換頻繁且操作難度大的問題,創(chuàng)新實(shí)施水冷支撐輥?zhàn)灾鞲脑旆桨福瑢⑹褂弥芷谘娱L9個月,年創(chuàng)效約16.9萬余元。同時,40Cr鋼種澆注工藝優(yōu)化、板坯連鑄機(jī)中間包壽命提升攻關(guān)、Q235B矩形坯高效澆注技術(shù)改進(jìn)等舉措均實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新創(chuàng)效目標(biāo)。

質(zhì)量至上,精鑄產(chǎn)品固基石
針對板坯子板裂紋這一突出問題,漢鋼公司煉鋼廠建立“每日質(zhì)量追蹤”與“缺陷圖譜分析”機(jī)制,精準(zhǔn)識別共性缺陷特征,通過優(yōu)化拉速穩(wěn)定性控制、二次冷卻水參數(shù)及保護(hù)渣性能等關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié),精準(zhǔn)實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)措施,使子板裂紋發(fā)生率降低3.86%,為鑄坯質(zhì)量提升注入了強(qiáng)勁動能。聚焦二冷配水精準(zhǔn)度、電磁攪拌參數(shù)調(diào)優(yōu)及拉速匹配等核心工藝控制要素,動員全員參與質(zhì)量“診斷”,精準(zhǔn)定位工藝“病灶”。同時,系統(tǒng)排查二次冷卻裝置,依據(jù)配水模型精確核算各段水量分配,在總比水量恒定的前提下,科學(xué)提升二冷后兩區(qū)冷卻強(qiáng)度,成功將YL82B低倍組織中心偏析等級降至0.5級。通過實(shí)施首末段電磁攪拌系統(tǒng)升級改造,有效消除了ER70s-6鋼種內(nèi)部“白亮帶”缺陷。
此外,立足生產(chǎn)一線實(shí)際,通過組織技能比武、崗位練兵、質(zhì)量知識競答等活動,進(jìn)一步強(qiáng)化員工質(zhì)量意識,錘煉崗位操作技能,推動“以質(zhì)取勝、質(zhì)量第一”理念深植人心。(漢鋼公司 王德中 薛生旭)


























